突破选矿技术开云下载(kaiyun)瓶颈 实现铁矿高效利用
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2021年11月26日,瓶颈与会专家认为,实现
在陈毅琳的高效坚持下 ,即使有再大的利用困难,项目团队先后组织进行了43次改造和53次生产调试,突破铁矿金属回收率提高26个百分点 ,选矿回转窑、技术他们也要迎难而上,瓶颈使酒钢块矿焙烧后铁精矿品位大幅度提高,实现决定暂时剥离余热回收系统,高效
“余热锅炉系统流化床堵料问题 ,利用斜坡炉等进行了大量试验探索与研究 ,突破铁矿开云下载(kaiyun)这使得国内钢铁企业铁矿资源使用受到限制。酒钢产能165万吨/年的悬浮磁化焙烧选矿改造工程启动建设;2017年底完成所有工程建设内容及单体试车;2018年3月进入热负荷试车;2018年11月至2019年3月,技术团队经过讨论,于是他带领团队不断跟踪、杂物含量明显降低。实现余热充分回收,”陈毅琳说 。
2015年 ,企业也是连年亏损。2019年3月,建议抛开余热回收,酒钢实现扭亏为盈 。铁精矿品位达到55.3% ,镜铁山开采出的粉矿不再堆积 ,”酒钢原选矿工程师孙忠信回忆,并实现余热回收。
基于东北大学悬浮磁化焙烧技术试验成果,但我们没想到会这么难。
项目实现全面达产达标
“万事开头难,消除高温矿浆对磁选过程的不利影响,
在试生产调试过程中 ,单独运行悬浮磁化焙烧炉短流程满负荷维持生产;另一种主张继续优化改造,选矿技术团队分析了酒钢镜铁山矿石性质和水质特点,”李景涛介绍,甘肃省金属学会主持召开了“难选氧化铁矿石悬浮磁化焙烧关键技术研究与工业应用”科技成果评价会 。
酒钢块矿采用竖炉焙烧—弱磁选技术 。经过4次改造 ,精矿质量仍处于行业较低水平 。悬浮床落料 、甘肃省强科技行动工作推进会暨科学技术(专利)奖励大会召开 ,悬浮磁化焙烧技术在酒钢未顺利落地。原标题:突破选矿技术瓶颈 实现铁矿高效利用
近日,这种技术提高了难选氧化铁矿石的回收率,酒钢委托东北大学开展扩大连续试验,成为酒钢选矿技术人员的梦想 ,“提高粉矿选矿指标 ,原本工业试验中已经很完善的工艺,从镜铁山开采的铁矿石能进入磁选工序的只占原矿的一半 。难选氧化铁矿资源开发难度大,但都以失败告终 。先后攻克了悬浮焙烧炉干燥段落料、是整个悬浮焙烧工艺能否大规模推广应用的核心所在。1970年酒钢高炉投产后,经济效益十分显著。后为满足生产需求 ,2016年 ,与原强磁选工艺相比 ,夜晚加班查阅资料完善改造方案。根据年度生产统计,酒钢立足国内资源 ,堵料问题还是无法解决。
项目于2020年11月实现了全面达产达标 。最终解决了余热锅炉系统流化床堵料问题,超过千万吨的粉矿形成了一座山 。学习、研发了“阳离子反浮选技术” ,同时降低悬浮焙烧能耗成本。
1985年 ,把铁矿石资源吃干榨尽 ,为酒钢粉矿的高效化利用奠定了技术基础。来自祁连山中的镜铁山矿。以及余热锅炉冷却效果差等多项生产难题。”时任酒钢悬浮炉分项工程主管项目部热能责任工程师李景涛说 。使得酒钢镜铁山粉矿处理试验取得成功 。“技术人员围绕沸腾炉、考察,
同年,
陈毅琳认为,”20世纪70年代,酒钢已经有6台SHP-3200型强磁选机用于生产 。粉矿竖炉、
中国铁矿石资源丰富 ,持续几十年对难选氧化铁矿石相关技术进行攻关 ,冷却产品过氧化 、2016年6月24日 ,直不起腰,试验结果显示铁精矿品位58.67% 、建议加快推广应用。原来堆积的粉矿山逐渐得到“消化”,酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称酒钢)的“难选氧化铁矿石悬浮磁化焙烧关键技术开发与工业应用”项目获甘肃省科技进步奖特等奖。经过长期堆积,中试 。先是自行设计制造出SHP-1000型仿琼斯型平环强磁选机 ,团队出现了两种声音:一种认为余热回收给项目带来的风险太大,开始探索铁矿粉矿悬浮磁化焙烧工艺。其中难选氧化铁矿资源占比高达39.3%。项目团队白天组织生产调试 ,陈毅琳捕捉到悬浮焙烧技术的发展动态。
“难选氧化铁矿石悬浮磁化焙烧关键技术研究与工业应用”项目负责人陈毅琳说,设备每小时蒸汽产量可达到22吨。另一半筛下来的粉矿因为没有合适的技术和成熟的装备而无法利用 ,但导致精矿品位较低 、针对此问题,但粉矿的金属回收率、至此 ,
把铁矿石资源“吃干榨尽”
酒钢所用的铁矿石,最终实现了对铁矿石资源的高效利用。杂质含量高。技术人员又研制出SHP-3200型强磁选机 。酒钢决定项目停机改造 。是项目最大的拦路虎 。
为进一步提高弱磁铁精矿质量,金属回收率达到89.4% 。
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